【推荐】全球领先的上海地铁遭遇“老大难”问题,本土企业上海沪光这样解决-上海联能置信非晶合金变压器有限公司

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上海轨交某站想增加地铁机车发出密度,但为机车提供动力的变压器,因使用年代久远动力不足,亟需更换新设备。

如何施工却是难题。原来,当年建造该站点时,变压器被深埋在地下三层的设备间,仅预留了供检修人员进出的小口,轨交用变压器体积庞大,无法通过这一预留口进出;而设备间上方早就建起了百货商店,店方不同意进行伤筋动骨地掘地施工。

上海轨交某站遭遇的难题,正是困扰上海地铁公司的痛点、难点。已运行20多年的上海地铁,近年逐渐进入设备更新阶段,几乎所有的轨交站都存在变压器更换施工难题。记者日前获悉,由上海本土科技制造企业——上海沪光变压器有限公司自主研发制造的“拆装式牵引整流干式变压器”将解决这一难题。

成立于1995年的上海沪光变压器有限公司,是黄浦区国资委属下新新集团的全资控股子公司,年产值约2亿元,多年深耕轨交用变压器市场以及相关领域。“轨交用变压器领域存在较高的技术壁垒,准入门槛高。目前,全国2000多家变压器企业中,只有7家能够把产品和服务提供到地铁系统。”上海沪光总工程师龙晔介绍。

针对上海轨交站变压器更换的技术难题,在黄浦区政府与申通地铁的支持下,上海沪光研发出“拆装式牵引整流干式变压器”。因场地限制无法整体更换轨交用变压器,上海沪光就另辟思路:将20多吨的“大块头”变压器拆解成16个“小块”,缩小后的设备可通过预留口进入轨道站点的设备间,专业人员再像搭建乐高积木一样,现场进行组装。由于被拆解的设备体积与重量大幅缩小,通过人力与简单的滑轮装置就能进行运输,也克服了现场无法使用起重机作业的难题。

“研发难点在于重新组装最后的步骤中,拆装出来的‘小块’之间,要能‘自动’联结咬合。”龙晔说,这就是上海沪光的核心技术之一,通过巧妙设计的凹槽接口实现。目前测试下来,为轨交站更换变电器整个施工仅需要24小时。

“拆装式牵引整流干式变压器”在去年9月顺利通过了国家电器产品质量监督检验中心的全套试验,专家组认为“其填补国内外市场空白,且市场前景非常广阔”。

作为一家上海本土企业,上海沪光多年来积极参与到上海市政建设中,其产品已在上海轨交1到17号线、国家电网上海市电力公司、世博会、延安路中运量、南京路步行街、磁悬浮、浦东与虹桥机场、延安路高架、复兴东路隧道、振华港机、宝钢工程等重点项目、领域中应用,占据上海同类产品25%的市场份额。此外,近年在成都、武汉、长沙等城市的地铁建设中也应用了上海沪光的产品。上海沪光负责人说,国内变压器市场庞大,竞争也激烈,但上海沪光不搏杀低端市场的蓝海,不跟着打价格战,坚持走高科技路线,瞄准产业链最高端、技术含量最高的产品进行研发。

如今,上海沪光提出,要做“变压器及相关领域的领跑者”的目标,以创新驱动未来,至少保证每年有1到2个新产品的研发成果。顺应国家对节能减排的需求,上海沪光最新研发出“35KV干式非晶合金牵引整流变压器”。将2000多摄氏度钢水在零点几秒内迅速冷却,得到了非晶合金材料,由于这一材料不会结晶,能大大降低能源损耗。据估算,使用这一材料制造的轨交用变压器,比使用传统材料能节约能效70%,这也将轨交用变压器20年到30年的使用寿命延长到40年以上。凭借高效节能特性,这一新产品已成功在上海地铁17号线全线投入使用,填补了在地铁系统里牵引变压器使用新材料的空白。

栏目主编:王志彦 文字编辑:王志彦 图片编辑:邵竞

本文图片:海沙尔 摄

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